安徽中心燒嘴脫硝800噸

來源: 發(fā)布時間:2022-02-20

爐窯煙氣

各類有色爐窯煙氣中NOx的濃度一般在幾十到上千毫克每立方米,煙氣溫度基本可以滿足SNCR法的要求,在收塵過程中,煙氣溫度降到120~300℃,但是煙氣中含有的重金屬氧化物煙塵會使SCR催化劑迅速失活。國內(nèi)某鉛鋅冶煉企業(yè)設計了一套SNCR尿素法脫硝裝置處理鉛冶煉底吹爐煙氣中氮氧化物,經(jīng)工業(yè)試驗實踐證明,在底吹爐直升煙道下部以80~120L/h的噴淋量將質(zhì)量分數(shù)10%~15%的尿素水溶液霧化噴入,制酸尾氣NOx濃度可以達到特別排放限值100mg/m3以下的要求。 脫硝是指在燃燒煙氣中去除氮氧化物的過程,防止環(huán)境污染的重要性。安徽中心燒嘴脫硝800噸

空間速度是SCR的一個關鍵設計參數(shù),它是煙氣體積流量(標準狀態(tài)下的濕煙氣)與SCR反應塔中催化劑體積的比值,反映了煙氣在SCR反應塔內(nèi)停留時間的長短,即煙氣流量與催化劑體積之比。通常SCR的脫硝效率將隨煙氣空塔速度的增大而降低??账俣韧ǔJ歉鶕?jù)SCR反應塔的布置、脫硝效率、煙氣溫度、允許的氨逃逸量以及粉塵濃度來確定的。一般SCR脫硝系統(tǒng)的空塔速度在標態(tài)5500m3/(h.m3)左右。空間速度大,煙氣在反應器內(nèi)的停留時間短,將導致N0,與NH3的反應不充分,N0,的轉化率低,氨的逃逸量大,同時煙氣對催化劑骨架的沖刷也大。但若煙氣流速過小,所需的SCR反應器的空間增大,催化劑和設備不能得到充分利用,不經(jīng)濟??臻g速度在某種程度上決定反應是否完全,同時也決定著反應器的沿程阻力。江蘇節(jié)能脫硝能耗燃燒中脫硝5)煤粉濃淡分離。

燃燒煙氣中去除氮氧化物的過程,防止環(huán)境污染的重要性,已作為世界范圍的問題而被尖銳地提了出來。世界上比較主流的工藝分為:SCR和SNCR。這兩種工藝除了由于SCR使用催化劑導致反應溫度比SNCR低外,其他并無太大區(qū)別,但如果從建設成本和運行成本兩個角度來看,SCR的投入至少是SNCR投入的數(shù)倍,甚至10倍不止。為防止鍋爐內(nèi)煤燃燒后產(chǎn)生過多的NOx污染環(huán)境,應對煤進行脫硝處理。分為燃燒前脫硝、燃燒過程脫硝、燃燒后脫硝。脫硝技術是根據(jù)水泥窯氮氧化物的形成機理

有色行業(yè)NOx排放標準2010年,我國**早的有色行業(yè)污染物排放標準《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準》(GB25466—2010)和《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》(GB25467—2010)發(fā)布實施,標準中均未對NOx排放濃度限值進行規(guī)定。2013年,環(huán)保部對GB25466—2010進行修改完善,制定了標準的修改單,增加了NOx的排放限值。2014年,環(huán)保部對GB25467—2010進行修改完善,制定了標準的修改單,增加了NOx的排放限值。在2014年發(fā)布實施的《錫、銻、汞工業(yè)污染物排放標準》(GB30770—2014)和2015年發(fā)布實施的《再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準》(GB31574—2015)中,都對NOx排放濃度限值進行了規(guī)定??梢?,國家對有色行業(yè)NOx的排放逐漸重視,有色行業(yè)冶煉煙氣的治理要求越來越嚴格。SCR和SNCR這兩種工藝除了由于SCR使用催化劑導致反應溫度比SNCR低外,其他并無太大區(qū)別。

**排放脫硝技術:

氮氧化物排放治理可謂當前水泥行業(yè)大氣污染物減排面臨的比較大難題。目前,國內(nèi)脫硝技術方案可以分為兩大類,一是過程控制(即:低氮燃燒,分級燃燒等改造方案),二是末端治理,主要包括SNCR和SCR,在實際應用中部分企業(yè)也采用了過程控制加SNCR脫硝的模式,取得了良好的效果,但是要實現(xiàn)**排放要求,SCR脫硝更具可行性也更具潛力。目前SCR脫硝技術在水泥行業(yè)應用面臨兩大難題,一是粉塵濃度高,導致催化劑堵塞,嚴重影響使用壽命并帶來催化劑中毒風險;二是對溫度要求較高,需要將催化還原溫度穩(wěn)定在280度以上才能發(fā)揮SCR技術優(yōu)勢。江西亞東利用低氮煤粉燃燒系統(tǒng)+SNCR低氨脫硝系統(tǒng)進行**排放脫硝技術研究,在不增加設備投資的條件下實現(xiàn)了窯尾NOX小于100mg/Nm3的**排放控制目標。 為防止鍋爐內(nèi)煤燃燒后產(chǎn)生過多的NOx污染環(huán)境,應對煤進行脫硝處理。重慶全窯型脫硝800噸

在SNCR脫硝工藝中,壓縮空氣的耗量也是比較大的。安徽中心燒嘴脫硝800噸

貴金屬車間

廢氣有色行業(yè)中,一般會使用大量硝酸用于稀貴金屬的酸洗、酸溶、浸出,NOx會伴隨加熱過程中硝酸霧等物質(zhì)的排放而排出,濃度在幾千到幾萬毫克每立方米,且具有間歇性排放特征。目前,稀貴金屬冶煉車間產(chǎn)生的NOx普遍采用堿吸收方法處理,對NOx的總體吸附效率較低,效果不明顯。礦冶集團將自主研發(fā)的干法吸附工藝替代韶關冶煉廠原有的堿吸收工藝,應用于貴金屬車間NOx的治理,NOx濃度從幾萬毫克每立方米下降到排放標準以下,效果良好。近年來,礦冶集團對吸附劑原料選擇上做了改進,進一步改善了NOx的吸收效果,同時提高了吸附劑的機械強度。 安徽中心燒嘴脫硝800噸